王 宁,高柱平
(新钢集团技术中心,江西 新余 338001)
2021—2022 年行业57 座2 000~3 200 m3高炉主要技术经济指标如表1 所示,新钢9 号、10 号炉指标均好于同类型高炉的平均水平。
表1 2021—2022 年全国钢铁企业57 座同类型高炉主要技术经济指标
1)规模方面:2021 年新钢9 号、10 号炉年产约209 万t,其中大修(9 号炉40 d、10 号炉46 d)影响年产约27 万t;
2022 年新钢9 号、10 号炉年产245.92万t,10 号炉大修15 d,所影响产量高于行业平均12.82 万t。
2)燃料消耗方面:相比同类型高炉,新钢9 号、10 号炉入炉焦比低32 kg/t、煤比高18 kg/t、燃料比低14 kg/t。
3)2021 年煤比逐步突破165~170 kg/t,进行利用系数3.0 t/(m3·d)攻关。后期因冶炼强度(全文简称“冶强”)上升致烧结矿用料平衡偏紧,在一定程度影响量与质的平衡[1]。
将2021 年的高炉指标与先进高炉(韶钢8 号炉、涟钢7 号、8 号炉)相比(见表2):煤比低4 kg/t、入炉焦比约高出27 kg/t,燃料比高出23 kg/t,相差幅度较大。较重钢2 号炉,煤比低10 kg/t、入炉焦比约高35 kg/t、燃料比高出24 kg/t,在燃料结构和消耗方面均存差距。
表2 2021 年新钢2 500 m3 高炉与先进高炉指标对比
2022 年新钢9 号、10 号炉燃料比为518 kg/t,与先进高炉差距逐渐缩小,与重钢1 号炉相近,较中南8 号炉、涟钢7 号炉燃料比分别高出19 kg/t、5 kg/t,具体指标如表3 所示。
表3 2022 年新钢2500 高炉与先进高炉指标对比
入炉品位、烧结矿粒级组成存在不同程度差距(见表4、表5)。入炉品位相较于先进高炉低1%左右,烧结矿转鼓强度、入炉粒度组成存在较大差异。新钢9 号、10 号炉所用烧结矿粒级组成的中大粒级少,5~10 mm 准粉末占比达30%以上(较长时间达35%,甚至在40%以上),造成气流波动、炉况不稳和指标下滑[2]。而湘钢和重钢2 号炉的入炉烧结矿粒级分布相对均匀、准粉末质量占比均在20%以下。
表4 入炉品位
表5 烧结矿转鼓强度和粒级组成
高炉入炉Zn 负荷虽大幅降低,2021 年从0.78 kg/t降至0.4 kg/t,降幅49%,有利于改善炉型管控和消耗指标,但随着原料质量下降(尤其强度下降),导致中心气流减弱、炉况波动,期间两高炉仍容易发生炉墙黏结问题,制约日常气流调节及指标改善。
新钢不断推进优化炉料结构、稳定质量、减少有害元素等工作,形成以“高炉为中心”的铁前一盘棋管理理念。2021 年6 月后返矿率呈现逐步降低趋势,如图1 所示,常态化粒级组成监测如图2 所示。2022 年1—8 月累计监测128 次、月均16 次;
时段分布方面,3 月11 日前监测7 次,后监测121 次。期间不乏粒级组成变差后气流和炉况波动的情况发生,例如图2 圆圈标注阶段。在4 月下旬、6 月上旬、7 月中旬,在高炉气流分布和炉况方面,均出现不同程度的渣皮脱落、管道气流、悬料问题。
图1 高炉槽下烧结矿返矿率
图2 入炉烧结矿5~10 mm 准粉末含量变化
投用脱湿鼓风后,富氧率提高、产量增加的同时,理论燃烧温度大幅上升,为稳定理论燃烧温度和气流分布提供了契机。优化燃料结构,掌握高煤比作业技术是指标进步和降本的方向。2021 年7 月份,9 号炉开始加氧并将富氧率稳定在5.5%左右,提煤比至180 kg/t,10 号炉大修开炉后富氧率即5.5%。期间因烧结矿供应偏紧、质量有所下滑,炉况出现波动,故控制煤比在160~170 kg/t[3]。2022 年6 月因生产安排,减氧至4.5%左右,煤比保持在160~170 kg/t。
在实际生产过程中,2 500 m3高炉始终坚持“稳定中心主导气流,兼顾边缘气流”的原则,稳定改善气流分布以提高煤气利用率、降低燃料比。在利用系数3.0 t/(m3·d)攻关过程中,9 号炉自2021 年7 月24 日达到日产7 500 t 以上的目标;
10 号炉于2022 年1 月15 日开炉,1 月17 日即达到攻关目标。后续针对2 500 m3高炉积极寻求低耗高产路径,逐步缩小风口面积、降低冶强,尝试节能型喷枪,促进低耗高产的良性循环。两高炉分别缩小风口面积4.41%、5.41%,具体如表6 所示。风量由5 300~5 500 m3/min逐步调整至4 950~5 100 m3/min。
表6 高炉调整风口情况
经大修喷涂修正炉型、更换和修补炉喉钢砖。上部操作制度在开炉和一代炉役经验基础上,由O87654(22222)C876543(322222)演变为O8765(3332)C987654(222222)或O8765(2332)C9876543(2222221),结合布料时间、边缘负荷,视炉况修正上部煤气分布、稳定炉况和改善煤气利用。而矿批、角差受生产条件制约,矿批由前期的78~82 t/批逐步缩小,基本稳定在68~72 t/批。
针对2 500 m3高炉首次探索处理炉墙黏结技术。于2022 年4 月23 日、7 月27 日分别进行10 号、9 号炉生产中空料线处理黏结作业。据冷却壁温度及顶温变化趋势进行黏结物剥落量、热制度把控程度的摸索。在计划性处理黏结之前,通过提升炉缸热量、适当降低炉渣碱度来活化炉缸,缩短低炉温、渣铁物理热不足时间,渣铁流动性变差,致使中心主导气流不足,影响恢复进程。在赶料过程中,上部布料采取引导中心疏松边缘、锰矿洗炉等措施促进炉况恢复。
风口磨损后易挂渣、结焦而制约喷吹均匀性及漏水,影响了指标,甚至影响到炉况。经统计,2022 年累计更换风口43 个,风口磨损为主要原因,尤其10 号炉损坏13 个(占更换比例的50%)。因此,在稳定配吹压差调枪的基础上,试用带陶瓷风口;
更改停煤操业方式,减少喷枪过烧变形和损坏造成的风口磨损。
近年燃耗指标情况如表7 所示,从表7 中可知:近年煤比提高,逐步突破165 kg/t,入炉焦比逐步降至345 kg/t、燃料比降至506 kg/t,结构更加优化;
2021年5 月起,逐渐提高冶强进行利用系数3.0 t/(m3·d)攻关。自2021 年11 月高炉冶强提升后,烧结矿用料平衡偏紧,较大程度影响量与质的平衡。2022 年8—12 月燃料比在500~510 kg/t,年平均利用系数达到2.8 t/(m3·d)以上。
表7 新钢2 500 m3 高炉历年燃料比指标
炉墙黏结所导致的气流分布失常起源于高炉下部,因此对于比较严重的炉墙结厚,不能仅限于采用一般的上下部调剂手段,建议采取及时而坚决的纠正措施,以期尽快消除结厚,使炉况恢复正常来改善技术指标。通过积极探寻低耗增产生产路径,采取降低冶强、缩小风口面积,提高煤比、优化气流分布等措施,高炉燃料比逐步实现500~510 kg/t。后续经济料开拓应用等技术探索应为降本创效、提升竞争力的需要。
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