赵晓贵
(晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司,山西 大同 037031)
目前矿用带式输送机主要采用感应式撕带保护装置,但是该装置在实际应用时装置灵敏度低,经常出现无保护动作现象,达不到预期保护目的,所以对带式输送机安装可靠的撕带保护装置对输送机安全高效运输,提高带式输送机运输效率具有重要意义。本文以雁崖煤业公司8310 高抽巷内安装的SSJ-800型带式输送机为研究对象,针对带式输送机安装了一套新型撕带保护装置。
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司8310高抽巷三盘区东翼偏南一侧,工作面北部为8309 工作面(未开拓),南部为村庄铁路保护煤柱,同煤经地字2008[607]号文批准留设,西部为三盘区主要三条大巷,东至保护煤柱为界。巷道上覆为二叠系山4 号层采空区,与3~5 号层间距为26~44 m,同煤集团雁崖矿侏罗系14-3 号层采空区与3~5 号层间距为276 m,14-2 号层采空区与3~5 号层间距为307 m,11-2 号层采空区与3~5 号层间距为322 m,及大同市南郊区鸦儿崖乡综合厂康家梁煤矿、南郊区鸦儿崖乡贾侯涧接替井煤矿小窑采空区[1-2]。
8310 顶板高抽巷设计总长2 712.336 m(从8310顶板高抽巷回风绕道往里算起);
巷道掘进设计为矩形断面:宽×高=4.0 m×3.1 m,断面面积为12.4 m2;
巷道掘进煤层为3~5 号煤层,煤层结构复杂,且大部分叉。3-2-5 号层利用厚度为4.83~12.51 m,平均8.96 m。煤层中含2~7 层夹矸,厚度为0.05~0.58 m,岩性为黑色泥岩、高岭岩;
3-1 号层厚度为0.92~2.80 m,平均1.60 m,与3-2-5 号煤层间距在0.80~4.54 m之间,平均2.87 m。
8310 高抽巷采用综合机械化掘进工艺,巷道采用EBZ260 型掘进机进行掘进,采用SSJ-800 型带式输送机进行煤矸运输,带式输送机机尾与掘进机转载结构连接,带式输送机最大运输量为2 000 t/h,运输速度为2.5 m/s,该带式输送机主要由滚筒、机架(重梁、H 架)、张紧装置、阻燃输送带、驱动装置(电机、减速机)、保护装置(撕带保护、烟雾保护、跑偏保护、速度保护、堆煤保护等)。
截至2021 年6 月13 日8310 高抽巷已掘进450m,巷道在前期掘进过程中由于巷道掘进煤矸量大、煤泥多、煤矸中含大量金属物件,导致带式输送机频繁出现撕带现象,根据机掘一队统计发现,2021 年2—6月8310 高抽巷内带式输送机共计出现撕带事故7起,撕带总长度达180 m,经济损失达27.8 万元。
8310 高抽巷内SSJ-800 型带式输送机主要采用重力感应式撕带保护装置,该装置主要由感应板、重力感应器等部分组成。当输送机出现撕带后,断带与感应器感应后及时对输送机电机进行闭锁停机。
但是在传统撕带保护装置实际应用时发现,当输送带出现跑偏,由煤矸落入撕带保护装置上方时,装置出现误保护动作,同样会对输送机电机进行闭锁停机;
同时该装置只能对断带后输送机进行保护作用,当带式输送机在撕带过程中无法起到有效保护作用。
为了降低带式输送机撕带事故率,弥补带式输送机传统撕带保护装置主要存在的不足,机掘一队通过技术研究,决定对撕带保护装置进行优化改进。
新型撕带保护装置主要由除铁器、拉杆装置、吊挂装置、重力传感器等部分组成,结构如见下页图1。
图1 带式输送机新型撕带保护装置结构示意图
1)吊挂装置通过锚杆固定在巷道顶板上,除铁器通过拉杆装置固定在吊挂装置上,重力传感器固定在拉杆装置上。
2)除铁器根据实际情况选择永久性磁铁或电磁铁,以对原煤中混入的铁器产生吸附力。拉杆装置为拉绳结构,共计两根,在两根拉绳间安装固定拉杆,将拉绳和除铁器形成整体,从而有效避免装置晃动。
3)重力传感器安装在拉绳上,当除铁器吸附原煤中的铁器时,如果铁器对带面产生了刮擦,会产生与重力方向相同的作用力,重力传感器感应到以后会发出相应的信号给控制系统,控制系统控制停机,从而将带面的破损降至最小。
4)吊挂装置可以是现有技术中的单轨吊,单轨吊上设置有轨道和滑轮,滑轮与轨道相适配。拉杆装置的第一端与所述滑轮固定连接,拉杆装置的第二端与除铁器固定连接,吊挂装置内安装两个拉力传感器,拉力传感器与滑轮贴合。
当不发生卡堵撕带现象时,冲击力撞击除铁器后急剧下降直至消失,拉力传感器把信号传到控制系统后,显示除铁器正常工作。可以在控制系统中设置声光报警器,当发生卡堵撕带现象时,发出声光报警,停机排除撕带的铁器。
带式输送机通过设置重力传感器来检测铁器刮擦带面时,除铁器产生向下的力;
通过设置拉力传感器来检测铁器刮擦带面时,除铁器产生的水平冲击力,通过信号传输,发出报警,并及时停机,以保护皮带,使皮带受到的破坏最小。
1)结构简单、成本费用低:带式输送机新型撕带保护装置与传统保护装置相比,结构相对简单,安装方便,且生产成本费用低。该装置在实际应用时故障率较低。
2)装置自动化水平高:该装置通过除铁器对煤矸中金属异物进行吸附,当金属异物体积大时,除铁器在吸附过程中根据感应器及时对带式输送机进行闭锁,从而有效阻止撕带事故的发生。该装置自动化水平较高。
3)撕带保护效果好:传统撕带保护装置是当输送带撕带后及时进行停机,无法阻止撕带事故发生;
但是新型撕带保护装置能够及时阻止撕带事故发生,具有很好的撕带保护效果[3-5]。
2021 年7 月对8310 高抽巷带式输送机撕带保护装置优化改造完成,截至2021 年12 月8310 高抽巷已掘进到位,通过5 个月实际应用效果来看,该装置安装后共计监测到14 起异物,停机6 起,在此期间未发生一起输送带撕带事故,预计全年可降低设备维修费用达20 余万元。
机掘一队针对8310 高抽巷前期掘进过程中带式输送机主要存在的问题,并根据实际情况对原撕带保护装置进行精准优化改进。通过实际应用效果来看,优化后的撕带保护装置具有保护动作灵敏可靠、保护效果好等优点,有效阻止了输送机撕带事故发生,保证了带式输送机安全稳定运行。
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